2010年第3O卷第2期 岳文达.聚合釜结块现象的控制措施 45 聚合釜结块现象的控制措施 岳文达 (云南云维股份有限公司,云南曲靖655338) [摘要] 针对聚醋酸乙烯树脂生产中聚合釜内结块的现象,提出了对结块现象的控制措施,如:增加聚 合装置系列;控制引发剂用量;对聚合釜设备进行改造等,通过这些措施,基本清除了聚合釜结块的现象,即使 发生结块,釜内较小的结块树脂也不会增大。 [关键词] 聚醋酸乙烯聚合釜 甲醇配比控制措施 后,很少出现釜内结块送不走的情况,现将控制措 l 刖舌 施做一个介绍。 云维股份有限公司有机分厂聚合工段在聚醋 2.1 增加聚合装置系列 酸乙烯树脂生产过程中,出现聚合釜内物料结块 2006年以前该厂聚合工段只有I、Ⅱ两列装置,I 无法输送的情况,给聚合生产带来很大的影响。 列设计投料量为5 200 L/h,Ⅱ列设计投料量为 釜内结块会使釜内传热阻力大幅度增加、传热系 5 000 L/h。2001年到2006年,实际投料量I列平均 数下降,严重影响聚合率,从而影响生产能力,并 为8 000 L/h,Ⅱ歹U平均为6 400 L/h,超出设计投料 且影响聚合度,使聚合度分布变宽,影响产品的性 量20%,给生造成了很大的压力。2006年我厂扩 能;还会增加一塔负荷,影响一塔吹出率,影响成 建了聚合Ⅲ列,设计投料量为I2 000 L/h。自Ⅲ列 品的着色度。结块容易堵塞管道,造成排料困难, 建成以后,Ⅱ列实际投料量不超过6 000 L/h,111列实 增加了清理次数,增加了员工的劳力,降低了设备 际投料量不超过10 000 L/h,极大的降低了生产负 的利用率。结块现象严重时会产生超压和爆聚的 荷,保证了生产安全稳定的进行。 危险,引发安全事故。 2。2引发剂用量 我厂2000年以前,PVA年产量为17 500吨 1)控制引发剂用量 左右,聚合釜结块现象不明显。2000~2007年,随 以前,由于生产任务重,投料量大,停留时问 着市场需求增大,新增技改扩建项目后,PVA产量 不够,为了能保证聚合率,只有加大引发剂用量。 大幅度增加,年产量达到27 500吨左右。面对生 引发剂用量大导致釜中反应活性中心分布密集, 产任务的增加,生产的稳定性下降,仅2005年,由 反应局部速率过快,产生的热量不易散失。局部 于聚合釜结块堵料导致紧急停车次数就达几十 温度过高又反过来影响反应速率,甚至可能产生 次,其中有5次以上釜内结块的物料需用烧红的 局部爆聚,加之物料的高温、高粘度等,导致物料 铁铲慢慢烙出来才能清理,开车率为80%。 局部粘结成块。自Ⅲ列开车以后,严格控制引发 剂用量,避免了这种影响,使生产更加安全稳定。 2结块现象的控制措施 针对这一现象,我厂采取多方面的措施进行 收稿日期:2009一O8—2O 作者简介:岳文达(1984一),男,2008年7月毕业于甘肃农业 解决,保证了生产正常稳定的进行。2007年以 大学,现在云维股份有限公司有机分厂聚合工段工作。 维纶通讯 2010年6月 现分别选取2004年4月和2009年11月有关引发 剂的工艺控制数据作为对照,见表1。 表1 引发剂的工艺控制数据对比 由表1可见,2009年比2004年VAc进料量 方面也做出了相应的调整,现分别选取2004年和 降低了约9.4%,极大地降低了生产负荷。引发 2008年某次变产品的控制过程,加以说明。 剂用量降低了l6.7%,解决了引发剂活性中心 2004年,Ⅱ列由生产PVA 24—99变为生产 多、分布不均的问题,保障了聚合反应的安全稳定 PVA 20—99,进料VAc为6 600 lMh,配比由7.0 性。 变为9.5,引发剂加入量多增加50 I/h,一步到 2)进料量变化时引发剂的加入量 位,从开始变更产品到完成,共需时间12小时左 当进料量变化时,引发剂的变化一般遵循的 右。 公式为: 2008年,Ⅱ列由生产PVA 24—99变为生产 引发剂加入量=素鬟 × PVA 20—99,进料VAc为5 600 IMh,配比由7.0 变为9.5,引发剂加人量多增加40 L/h,分两步进 ×原引发剂加入量 行,先多加30 I/h引发剂,3小时后再加剩余1O 对于变量时引发剂的加人量严格按照公式进 L/h,从开始变更产品到完成,共需时间l8小时。 行,以前为了完成生产任务,尽可能缩短变量时 通过以上两个例子可以看出,2004年变更产 间,对于变量一次性进行,这样使得釜内一次性加 品时,时间太短,配比一次性改变太大,引发剂一 人引发剂量过大,釜内反应情况相应的发生很大 次性加入量过多,反应环境变化太大,这样容易产 的改变,导致生产不稳定,出现结块送不走的现 生结块现象。2008年变更产品的过程中,引发剂 象。通过总结经验,将一次性变量改为少量多次, 变化幅度更平缓、时间更长,釜内引发剂活性中心 进料VAc以200 L/h为单位,逐步变量,增长了变 分布更均匀,使反应过程更加平和稳定,安全系数 量的时间,使聚合反应更加平和,引发剂活性中心 大大提高,结块概率降低。 的分布更均匀。同时减少了变量次数,由以前变 4)开停车时引发剂用量 量平均每月3次左右,降低到现在平均每月不到1 聚合开车时引发剂的用量,一般遵循的公式 次,增加生产的稳定性,避免结块现象的发生。 为: 3)产品改变时引发剂加人量 随着市场需求,聚乙烯醇品种向多元化发展, 引发剂用量=( ) (K取1.3) 该厂聚乙烯醇成品由原来单一的17—99,发展到 过去在投料量大的情况下开车,为了快速提 到现在的17—99、2O一99、22—99、24—99多种系 高聚合率,引发剂加入量比计算值多加15%,使釜 列。通过对甲醇溶剂配比和引发剂用量的控制, 内反应活性中心分布过多,反应过于激烈。现在 来调整聚合度的变化。一般对于其指标的控制见 基本按照计算值加人,缓解了这种现象,使反应相 表2。 对平和。但当紧急停车后短时间内便开车,由于 表2 laVA产品的工艺控制指标 聚合釜温度还高,一般引发剂还要少加,以免聚合 率过高。 2.3对聚合釜设备改造 针对聚合釜结块现象,增设了釜底甲醇,根据 投料量和聚合度的变化来调整釜底甲醇的流量, 以调节釜底树脂的浓度,防止结块现象的发生。 在更改不同型号产品时,在工艺技术的控制 (下转第52页) 52 维纶通讯 2010年6月 3.3 PLC联锁保护系统的改造 种独立结构,但不用继电器直接控制,而使用性能 在汽轮机组的控制系统中,汽机的联锁保护 系统是其中的重中之中,以前北京益来公司的设 计人员对这一块是进行独立设计,用的是DZJ一 更好、响应时间更短的PLC S7—200进行控制,以 提高其稳定性。其PLC内部设计梯形图(LAD) 部分如图2。 211型中间继电器进行控制,这次还是保留了这 lO.O复他拔}n 90.0发电眦油丌荚跳削报臀 1f).1发I乜机油.}1:荧 Q().1主汽门奖fj1撒臀 l()_2主汽门荚闭 9o.2机组趟速报警 lI1j机 超谜 Q03轴位移报臀 I()_4轴位移+1.0mfl 0o.14轴位移拧机报臀 IO.5轴位移一0.5tI"1m Qo.5轴承油温报臀 lO.6轴化移+1.3mm QO.6冷凝器 空报豁 l0.7轴化移一0.6tllll QO.7洄滑油 低撤臀 ¨.O~『1.5轴承油潞艘 QI.0抽汽逆JI:阀戈闭报管 12.0冷凝 . 空 QI.1跳机保护 j2.J润滑油 纸 12.2~12.3批汽逆止闽天 12.4l联锁"关 l2.5睁帆按钮 12 6 T-/自动歼荚 图2汽机联锁保护梯形图 4 结束语 本次改造其成本均为硬件成本,共计5万余 的完成其控制系统成为一种现实的可能,在确保 数据采集设备性能稳定可靠的前提下,就能做到 降低成本,实现对原DCS系统改造。 参考文献 元,也就相当于购买一块半原卡件的价格,其系统 组态及程序的编写全部是自行完成的。在控制技 术不断发展的今天,控制系统已不再封闭,随着各 1 InScan联机组态手册.浙大中控联机资料 2何献忠.可编程控制器应用技术(s7—200系统).j匕 京:清华大学出版社 类厂商设备通讯技术水平的完善,组态软件功能 的不断强大,针对小规模生产的监控领域,低成本 (上接第46页) 象,釜内较小的结块树脂也不会增大。现将2007 对于釜底因搅拌不到而沉积的树脂,在框式 搅拌的底框加上刮壁装置,减少搅拌框底与釜底 的距离,避免了树脂长期沉积而结块的现象。 小块树脂进入一塔后会增加一塔负荷,影响 年后生产的情况和2006年以前做一个对比,见表 3。 表3改造前后情况对比 吹出率。在二釜树脂泵后增设了~台齿轮泵,将 小块挤压碎后送给一塔,避免了这种影响。 3 结语 通过上述措施,基本消除了聚合釜结块的现 由此可见,以上采用的针对聚合釜结块现象 的控制方法,是得当的、行之有效的。