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氦质谱检漏仪查漏原理及其应用

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Vo1.33 Nol Feb.2oo9 湖 北 电 力 箜 堂箜 塑 2009年2月 氦质谱检漏仪查漏原理及其应用 高满生 (湖北省电力试验研究院,湖北武汉430077) [摘 要] 介绍了氮质谱检漏仪查漏的原理,通过分析湖北省内3台机组真空系统氨质谱检漏仪 查漏的情况及真空状况的改善,指出提高汽轮机真空,是提高机组运行经济性和出力,实现节能降耗的 有效手段。 [关键词] 汽轮机组;真空;氰质谱栓漏仪;节能 [中圈分类号]TN107 【文献标识码]A 【文章编号]1006·3986(2009)0l-0047-03 Theory and Application to Find Leakage-point by the Helium Mass Spectrometer Leak Detector GAO Man-sheng (Hubei Electric Power Testing&Research Institute,Wuhan 430077,China) [Abstract]This article introduces the theory to find leakage-point of condenser and vacuum system by the helium mass spectrometer leak detector,and analyzes the apparatus usage and the application effect on 3 tur- bine unit.Better vacuum is propitious to increase the output and improve the performance of tubine unit. [Key words]turbine unit;vacuum;helium mass spectrometer leak detector;energy—saving 谱检漏仪,由于氦分子质量与其他分子质量不一样, 通过磁场产生的偏转磁力不一样,仪器上设计有一 狭缝,刚好使氦分子通过而其他分子无法通过,这 样,通过狭缝后的氦分子打在收集板上,通过靶板计 数,即可知道通过的分子数泄漏量的相对大小。 l 氮质谱检漏仪查漏原理 氦质谱检漏是一种精度很高的不停机查漏方 法,具有灵敏度高、抗干扰、不污染环境(以前的卤 素检漏污染环境)、不危及安全生产(以前的烛光法 不适用于氢冷发电机)等优点。以日本的HELIOT 303AS氦质谱查漏仪进行真空系统查漏为例,其 2查漏实例及效益分析 2.1 阳逻电厂3号汽轮机300 MW真空系统查漏 阳逻电厂3号汽轮机组是上海汽轮机厂制造的 N300.16.7/538/538型汽轮机,凝汽器由上海电站 辅机厂制造,2台真空泵是由武汉水泵厂生产的水 环式机械真空泵。3号机组于1997年2月首次并 网发电,5月完成168 h满负荷试运,由于机组真空 系统庞大,投产后机组真空状况不好,在设计循环水 连接图见图1。 排大气 喷 图1 真空系统查漏连接图 正常运行时,空气经过漏点被吸人凝汽器后被 真空泵抽出,排至大气。试验时在真空泵入口的空 气管上接一根软管至氦质谱检漏仪,在真空系统的 漏点处喷氦气,由于氦质谱检漏仪工作时能形成比 水环式真空泵更高的真空,因此,漏入真空泵入口管 上氦气与空气的混合元体,有一部分被吸人到氦质 【收稿日期】2008-09-09 温时,2台真空泵运行,真空仅94 kPa,排汽温度达 40%,若单台真空泵运行,真空降低约2 kPa,表明真 空系统存在明显泄漏。 1997年l1月3日开始。对机组真空系统泄漏 情况进行检查,制定泄漏检查清单。1997年11月4 5日,采用氦质谱检漏仪共检查了109处可能漏 点,发现了l9处真实漏点,最大漏点主要是机组3 [作者简介] 高满生(1971一),男,湖北新洲人,高级工程 师。 号瓦处(低缸调端)区域,漏率达到10一Pa·m /s, 而内径12 mm的仪表管漏率约为l0~Pa·m /s,因 47· 箜 鲞筮!塑 湖 北 电 力 VOF1.33 Nol 2009年2月 此,泄漏点大小超过438 mm。12月初,机组小修时 对真空系统灌水查漏,证实了氦质谱查漏的位置。 当水位灌至凝汽器喉部下方时,凝汽器调端接颈斜 面即往外冒水,检查发现,3号轴承洼窝底部有一个 457的排污管,由于位置狭窄,该管从凝汽器调端斜 接颈穿人凝汽器再从炉侧斜接颈穿出,然后排至地 沟,由于调端斜接颈平面与排污管焊口处焊缝开裂, 从而导致机组运行时真空严密性不好,影响机组真 空达2 kPa。小修中将该点焊缝处理后,机组真空情 况大大改善,处理前后机组真空情况对比见表l。 表1 阳逻3号机组真空状况改善对照表 表1数据表明机组真空状况明显改善,真空严 密性大大提高,查漏前不合格,查漏处理后泄漏率减 小为0.26 kPa·min~,达到良好水平;凝汽器端差 大大降低,由9 ̄C降至5 c【=,由于泄漏空气量减少,凝 汽器铜管传热的热阻减小,端差降低,机组真空提 高;相同负荷情况下,机组真空提高约3.9 kPa,扣除 循环水人口水温的影响2.1 kPa,机组真空提高约 1.8 kPa,这与运行人员记录停运1台真空泵真空降 低2 kPa吻合。 2.2襄樊电厂4号汽轮机真空系统查漏 襄樊电厂4号汽轮机组是由东方汽轮机厂生产 的300 MW亚临界机组,1999年8月19日并网运 行。当时真空严密性试验结果为1 080 Pa/min,大 大超出400 Pa/min的合格标准。 ; 2000年4月3日至4月14日对该机真空系统 的所有法兰中分面、焊缝、阀门阀杆、对空排放门、大 小机轴封、凝汽器喉部等100多个部位进行了氦质 谱检漏,并对发现的漏点进行了堵漏处理。4月l5 日再次进行真空严密性试验,试验中全停真空泵,试 验负荷283 MW,取DCS真空表读数计,真空下降率 为117 Pa/min;取DEH真空表读数计,真空下降率 为157 Pa/min,真空严密性试验结果达到小于’270 Pa/min的良好标准。查漏堵漏处理后相同负荷条 件下机组真空由93 kPa提高到94 kPa。 2008年4月,机组真空严密性再次变差,检查 了100多处可能漏点,发现34处漏点,最大漏点为 48· eb.2009 低压缸后轴封(漏率为3.44×10~Pa·m /s, l0 仪表管阀门开启半圈漏率为1.5×10一Pa·m /s)。 2008年4月l4下午,为证实漏点部位及检验堵漏 效果,电厂检修部进行临时性堵漏工作:采用汽缸密 封脂对漏点部位进行封堵,堵完一侧轴封隔板套上 半圈,真空上升约0.2—0.3 kPa,随后,对轴封隔板 套下半圈和轴封处汽缸中分面进行堵漏,真空又上 升0.3 kPa(数据见表2)。根据单侧堵漏的效果推 算,若进行两侧堵漏,真空也将上升约1 kPa。 表2襄樊4号机组真空状况改善对照表 2.3沙市电厂9号汽轮机真空系统查漏 沙市电厂9号汽轮机组是哈尔滨汽轮机厂制造 的C55.8.83/0.98型抽汽凝汽式汽轮机,配2台射 水抽气器,额定工况机组设计背压为4.5 kPa。该机 组是1998年投产的改造机组,2001年4月份机组 大修。大修前机组真空状况不好,2001年3月6日 在55 MW负荷运行,真空仅90 kPa(DAS数据),排 汽温度达51℃(DAS数据)。真空严密性试验仅持 续2 min,凝汽器真空由91.8O kPa降至84.95 kPa (DAS数据),取2 min数据计算,真空系统严密性为 3.4 kPa/min,大大超过0.4 kPa/min的合格标准,表 明真空系统存在明显泄漏,2001年4月份机组大 修,大修后开机时,机组真空仅能达到62 kPa,无法 启动。5月18日下午,9号机组再次抽真空进行运 行查漏。固定端抽气器运行,8 min后真空升到62 kPa便不再上升,汽轮机无法启动。电厂检修人员 反映,大修期间揭缸的时候,高压前轴封套与汽缸之 间有一垂直的圆环形封板将上下汽缸用整圈螺栓连 在一起,由于下半圈螺栓与下汽缸连在一起,被前轴 承箱(1号轴承箱)挡住,无法拆卸,经制造厂同意, 检修人员将垂直的圆环形封板从水平中分面处割成 上下两半,切割口的宽度炉侧为5~8 mm,电侧的宽 度为5 mm,长度约为200 mm(圆环形封板的径向尺 寸),大修后未作恢复处理。因此,大修后首次启动 真空差的直接原因是机组前轴封套环形封板检修切 割口的泄漏。找到原因后,汽轮机抽真空后对该处 进行火焰法检查,打火机的火焰被长长地吸入切割 口处,表明该处存在明显泄漏。破坏真空后,将该处 进行内部封堵及外部切割口封焊。重新抽真空,真 Vo1.33 Nol Feb.2O09 湖 北 电 力 箜 鲞堕 塑 2009年2月 空最高值达到85 kPa,比处理前提高23 kPa。 泄漏机理分析:高压前轴封6档汽封,有5档漏 气引出。5档漏气从大气侧往缸内数分别是I、Ⅱ、 查了76处可能漏点,发现了4处真实漏点。最大漏 点主要是机组前、后轴封处,漏率达到2×10~Pa· m /s及1.5×10~Pa·m /s。其中后轴封泄漏包括 两部分,即后轴封5×10~Pa·m /s,后轴封套与低 压缸相连的垂直法兰面间隙6.2×10一Pa·m /s。 对漏点进行处理后机组的真空恢复正常。 2.4效益分析 Ⅲ、Ⅳ、V,去向分别是:I档轴封回汽(气)到轴加, Ⅱ档轴封供汽从除氧器来,Ⅲ档轴封漏气接至6抽 口(额定压力0.04Mpa(a)),Ⅳ档轴封漏气接至5 抽口(额定压力0.2 MPa(a)),V档轴封漏气接至2 抽口(额定压力2.5 MPa(a))。机组额定负荷运行 效益分析见表3。 裹3效益分析 时,6抽为负压状态(一60 kPa),高压前轴封密封不 好,大气中的空气轴向漏人,从轴封Ⅲ档沿连通管进 入6段抽汽,经低压缸或l号低加从而进入凝汽器, 影响机组真空。负荷低于40%一50%额定负荷时, 5段抽汽也开始变为负压,汽轮机启动升速阶段2 段抽汽也可能变为负压,这些部位成为低负荷阶段 的空气漏点,是机组负荷增加真空反而上升的原因。 甚至在汽轮机启动冲转前抽真空的时候,由于汽轮 机没有进汽,高压汽缸内是负压状态,空气可直接由 前轴封、前轴封套与高压缸间的间隙漏入汽缸内,将 前轴封套环形封板切割口的初步封堵处理后,真空 比处理前提高23 kPa。 影响机组运行真空的最大漏点是机组前、后轴 3 结论 通过在多个电厂实施氦质谱查漏,发现了影响 真空的大漏点。通过消除漏点,有效提高了汽轮机 组真空,节能降耗减排效果显著。因此,氦质谱检漏 值得大力推广和实施。 封处。5月l9日至21日,运用氦质谱检漏仪对真 空系统现场进行了实地检查。由于大修期间进行了 灌水查漏,因此氦质谱查漏重点为灌水查漏查不到 的地方(凝汽器喉部以上的汽轮机本体部位),共检 (上接第44页) 2.3.2冲洗的注意事项 确保反冲洗工作的正常进行。 定子水箱的洁净与否影响冲洗效果和安全。一 般在外部管路冲洗时定子水箱也一同被清洁。在完 成外部管道冲洗后,在反冲洗、正冲洗前,须对定子 水箱等0 m层水系统装置进行多次注入除盐水和排 水操作,并使电导率合格。在冲洗过程中要求投入 去离子树脂装置。 进行反冲洗前,要调整原流量计的安装方向,否 2007年对2号发电机系统进行定子水外部管 道冲洗时,汽机端顶部上方的外部水路临时管道连 接处的法兰突然断开,由于已启运水泵,水从断口处 喷出,流溢在发电机本体两侧甚至6 m层。由于外 部临时管道横向长、重,加上带水运行,对管体、法兰 及临时支撑架构有较高的要求,因此在筹备和操作 前必须评估装置的密封性能、牢固程度。另外,无论 在外部管道冲洗、定子水系统反冲洗、正冲洗等试 验,都要求确认定子水系统中所有外部水管有大约 2 cm/m的坡度,以保证当水泵停运时所有的积水 则,可能没有读数显示。 3 结束语 珠海电厂在对1号、2号发电机进行定子冷水 (异物)能够流向底部排空。 在进行发电机水路系统反冲洗前,应先检查0 系统水路试验的制订、筹备、实施过程中,积累的成 功经验和措施,在今后工作中有一定的参考和指导 意义。 m层的发电机冷却水装置的永久滤网状况,以及反 冲洗用的3只临时滤网的材质、形状及安装位置。以 49· 

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