您好,欢迎来到帮我找美食网。
搜索
您的当前位置:首页离心式压缩机及系统内压力容器腐蚀的防护

离心式压缩机及系统内压力容器腐蚀的防护

来源:帮我找美食网
维普资讯 http://www.cqvip.com 维护与调整 中阚彀给二程2006.04 文章编号:1671—071 1(2006)04—0024-02 牛书水,陈兆龙,王 鹏,王 刚 (胜利油田油气集输公司,山东东营257000) 摘要:简要介绍离心式压缩机及系统内压力容器的腐蚀情况及危害,通过与长春应用化学研究所合作,开 发出YH一901气相缓蚀剂。结合内防腐涂层技术,应用在机组和压力容器腐蚀的防护上,取得了良好的效果。 关键词:腐蚀速度;YH一901气相缓蚀剂;硫化物;环氧玻璃鳞片 中图分类号:TH452 文献标识码:B 东营压气站是胜利油田天然气集输和轻烃生产 共五个点加注YH一901气相缓蚀剂和工业酒精溶 的重要基地,是甲级防爆单位,安全管理工作尤为 液,用二段出口0.5MPa气压压入缓蚀剂运行罐, 重要。 再将运行罐用四段出口4.2MPa气充压,用此压力 压气站投产后,天然气中微量H2S(小于20 ̄ 经五个微流量计分别注入五个点。 10 )和CO2(小于1.8%)的腐蚀,可能造成压缩 从旁路装置挂片测定和用安装在四段人口的 机组转子报废和管线严重腐蚀。因而,离心机组及 SL腐蚀测定仪测定。失重法测定结果,平均腐蚀 系统内压力容器的防腐问题成为压气站安全生产的 速度0.015 5mm/a,SL腐蚀测定仪测定结果平均腐 头等大事。 蚀速度0.108mm/a。 一、YH-9O1缓蚀剂的开发与应用 二、与其它防腐蚀方案比较 为解决腐蚀问题,集输公司与长春应用化学研 在与长春应用化学研究所协作进行防腐蚀研究 究所合作,研究开发出YH一901气相缓蚀剂,用微 过程中,油田设计院组织制定几个防腐蚀设计方 流量计向压缩机组内天然气流道中加注缓蚀剂,旁 案,投资分别为587、267和350万元。用分子筛 路装置和SL腐蚀测定仪测定缓蚀效果。 脱水,年运行费用高,尚有诸多弊端。而用YH一 试用结果证实,YH一901气相缓蚀剂在较为苛 901气相缓蚀剂,辅以内防腐蚀涂料,年运行费用 刻的气相条件下,缓蚀效率达90%以上,试验后 仅25万元,化学防腐蚀流程费用总共只需6万元。 的钢表面有一层较为致密的黑色膜,去膜后试样基 三、所采用的其他防腐措施 本保持原有的光亮度。空白试样,其上有疏松的产 压缩机组系统内共有压力容器ll台,其中分 物堆积,且有大量氢鼓泡形成。由此可见,YH一 离器五台,换热器六台。为了保障压缩机组系统内 901气相缓蚀剂还可有效抑制钢铁渗氢。 压力容器能够安全可靠运行,减少介质对压力容器 采用微计量泵和高位槽加注缓蚀剂,缓蚀效果 的腐蚀作用,在1年半为周期的检修过程中,我们 非常理想,但因流程复杂,泄漏点多,难以操作维 采用容器内防腐涂层技术,以阻止对容器器壁的腐 修,且易出现偏流。后改为缓蚀剂运行罐充压,用 蚀,延长其使用寿命。 德国进口的微流量计计量,向工艺系统加注YH一 首先对容器内壁表面喷砂除锈,除锈后的金属 901气相缓蚀剂。 表面达到Sa2.5级的除锈质量要求,然后用清洁的 安装一台12m 、4.2MPa的缓蚀剂运行罐和五 压缩空气将容器内壁表面灰尘吹干净,在4~6h内 台德国进口的DK32KD15金属浮子微量流量计, 涂上一道底漆,以防止返锈。容器内壁涂刷采用的 分别向一、二、三段冷却器入口管和分离器出口管 是环氧玻璃鳞片混合丙酮液体涂料,两道底漆,三 0 @0=。0 可匡 0 匡匡啸0 维普资讯 http://www.cqvip.com 中闲彀俺z程 2006.04 维护与调整 文章编号:1671-071 1(2006)04-0025-02 德国CW630加工中心故障排除实例 李河水 (江西现代职业技术学院,江西南昌330000) 摘 要:本文通过故障实例介绍从德国引进的CW630加工中心的维修经验,以便有关企业借鉴。 关键词:Cw63O加工中心;故障排除 中图分类号:TG659 文献标识码:B 江铃底盘公司1994年从德国HECKERT公司 轴交流驱动电机,通过型号为RAC2.2系列的主轴 引进了两台CW630加工中心。该机有两个工作台, 变频器实现电机1-6 O00r/min之间无级调速。电 通过交换装置实现工件轮流加工。由液压系统实现 机的动力是通过高、低速两级齿轮传动传至主轴 主轴松夹、机械手换刀动作。气压系统实现分度工 的,其传动比分别分 l=1.12、 2=0.182 755。主轴 作台的吹屑、松夹以及主轴高、低速两挡齿轮位置 916r/min对应电机转速要比主轴620r/min对应电 切换和折门、屏蔽板的开与关。该机数控部分为 机转速低得多。由于是大批量生产,伺服电机经常 SIEMENS 880系统。现整理有关加工中心的维修 处于高速运转状态,长期运行,轴承精度必然下 经验,以供有关用户参考借鉴。 降。现伺服电机在1 500r/min以上就会出现异响。 故障1:在加工零件程序中,主轴编程转速在 根据以上情况,解决办法为: (1)对驱动电机进 40、80r/min时无异响,在520、620r/min存在严 行检修,更换轴承,校动平衡; (2)工艺许可时, 重异响,并发出主轴温度过高报警而停机。用各种 将零件程序中主轴编程转速分别提高一倍,即为 转速试机,发现程序转速在274r/min以下及916- 80、160、1 040、1 240r/min,同时将速度倍率由 1 680r/min之间无异响,在l 680r/min以上及 100%改为50%,这样就避开了驱动电机的高速运 274-915r/min之间都有异响,并发出主轴温度过 转。机床运行4年多来,此故障再未出现过。从这 高报警而停机。对主轴部件解体检查,未发现零部件 个例子可以得出以下结论:在编制加工零件程序 或装配有异常现象。该传动电机为2AD—MOTER主 时,须熟悉主传动原理。在条件许可的前提下,尽 道面漆,涂层厚度达到200-3001 ̄m,在自然干燥 CO 腐蚀方面填补了国内空白。 7-10d后设备投入使用。采用液体涂料防腐措施 2.安全管理上了一个新台阶。应用YH一901气 后,压力容器腐蚀速度由0.8mm/a降至0.1mm/a, 相缓蚀剂以后,定期检查试片,并对管线和设备测 起到明显的防腐作用,确保了离心机组内压力容器 壁厚,建立健全了压力容器和设备档案。 的安全长周期运行。 3.腐蚀速度由0.8mm/a降至0.015 5mm/a,缓 四、评价与效益 蚀率达98%。有效减缓了压气站设备和管线的腐 1.YH一901气相缓蚀剂和液体涂料防腐技术在 蚀速度,达到了设备和管线腐蚀裕度的要求。 系统中的组合应用,大大减缓了硫化物和二氧化碳 4.从根本上消除了因腐蚀使离心机组报废、 对设备和管线的腐蚀,减少了因设备和管线腐蚀而 压力容器腐蚀和天然气输送系统停产的威胁,年创 造成爆炸及着火事故发生的可能性,保证了压气站 效益1 217.1万元。 的安全生产。我们研制的YH一901气相缓蚀剂和微 流量计在输气防腐系统中的应用,在微量H2S和 收稿日期:2005-02—06 @0=00 可匡 0 匡匡啸0 9 

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- banwoyixia.com 版权所有 湘ICP备2023022004号-1

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务