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铟生产过程中除杂新探索

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第22卷第6期 有色矿冶 Vo1.22.№6 2006年12月 NON—FERROUSMININGANDMETALLURGY December 2006 文章编号:1007—967X(2006)06—0025~03 铟生产过程中除杂新探索。 赵殿顺 (葫芦岛有色金属集团有限公司。辽宁葫芦岛125003) 摘要:概述了铟的生产工艺,进行了铟生产过程中除杂的实验研究,进行了在粗铅系统中提高除 Sn效率试验和铅渣系统中硫化物处理方法的改进试验,提出了在粗铅及铅渣系统中采用 连续碳酸钠造渣。酸碱联合浸出除杂的新思路。 关键词:铟浮渣;浸出;除杂 中图分类号:TFS02.63 文献标识码:A 铟作为锌冶炼中最有价值的副产品,从上世纪 含铟粗铅及铅渣中的杂质状况如图1。 六十年代开始回收以来,其生产工艺已经成熟。近 几年,随着铟用途的日益广泛,铟的价格也逐步提 高,因此提高铟的产量和质量将给厂家带来更大的 利润。为此实验者在生产实践中多次探索和反复实 验,确定了铟生产过程中处理杂质的新思路。 1铟的生产工艺概要 铟的生产工艺大体分为:铟的浸出、铟的除杂和 年/月 铟的精制三个部分。若按原料划分,可分为粗铅、铅 图1粗铅及铅渣中的杂质率变化 渣两个系统。 1.1铟的浸出及除杂工艺 随着锌冶炼原料的变化,在粗铅系统中增加了 1.1.1粗铅系统 Sn的含量,在铅渣系统中增加了Cd和 的含量。 在粗铅系统里,首先将粗铅熔化,根据哈里斯粗 如果采用传统工艺操作,其结果将会产生除杂时间 铅精炼法。用碳酸钠将粗铅中1%~2%的铟分离并 长,In损失增大以及阳极产品质量下降等问题。因 富集到浮渣中。其次将浮渣中的sn、zn等杂质通 此,本实验在粗铅系统中采用连续四次Na2CO3造 过碱浸除去,然后用硫酸将浮渣中的In浸出,再在 渣,分别产出高In(高Zn)浮渣和Sn浮渣,高In和 浸出液中加铝板。置换出海绵铟。 (高zn)浮渣可采用传统方法浸出,高sn浮渣采用 1.1.2铅渣系统 酸碱联合浸出,以提高除Sn效率。在铅渣系统中改 在铅渣系统里。用硫酸将铅渣中的In浸出后, 进硫化物的处理方法,在硫化物的浸出过程中采用 再用苛性钠中和,得氢氧化铟,与部分杂质分离,再 多段浸出法,氧化浸出法,以提高铟的浸出率。 用硫酸酸浸,浸出液的Pd、Cd作为硫化物除去。同 粗铅系统一样通过铝片置换,得到海绵铟。 3结果与讨论 1.2铟的精制 3.1在粗铅系统中提高除sn效率试验 将得到的海绵铟熔炼,经真空蒸馏和化学除Tl 粗铅中除In以外的杂质元素zn,sn, 等在吹 等工艺后铸成阳极,进行电解精炼可获得阴极铟,铸 渣时也向浮渣里转移。由于各元素对氧的亲和力的 成成品所需规格。 不同,氧化物和Na2COa之间的结合力也不相同,向 2试验 浮渣转移的元素顺序为zn,As,sn,In。通常用碱液 处理可分四次进行,此时浮渣的成分分析如表1。 ・收稿日期:2O06—09—06 作者俺介:赵殴顺。男。工程师。 维普资讯 http://www.cqvip.com

26 第第第第 有一 二 三 四 次次次次 表1碳酸钠浮渣分析 色矿冶 第22卷 碳酸钠浮渣碳碳酸I酸n 钠钠浮浮渣渣5 碳 酸 Zn 钠 浮 渣 【%) Pb Sn As 损失不可忽视。因此,为了有效回收硫化物中的铟。 要求硫化物也与高sn浮渣一样采用新的处理方法。 对于硫化物的处理来说,根据上述处理高Sn浮渣时 的经验,用酸将铟和杂质浸出后,可采用中和及碱浸 L 5 " n 出的方法将杂质与铟分离。 为了提高铟的浸出率,在硫化物浸出过程中,进 行盐酸常温多段浸出法,加热多段浸出法,氧化多段 6 8 在第一次碳酸钠处理中可得富zn浮渣,在第 9 8 8 7 二次碳酸钠处理中可得到富sn浮渣,第三次可富 6 1 5 8 In浮渣。就Zn来说,采用精制工艺进行分离比较 O 4 l 容易,在杂质上没什么问题,而对Sn来说,采用传统 5 5 6 7 除杂工艺时其除杂率低于5O%,剩余部分转移到粗 O O O O 海绵铟里,因此对第一次碳酸钠处理产出的富zn 2 1 0 1 浮渣和第三次以后碳酸钠处理的富In浮渣采用传 统工艺处理,而第二次碳酸钠处理产生的富sn浮渣 则要通过控制浸出条件来提高除sn率。 ‘ 试验表明,浸出过程的pH值.溶液温度和矿浆 浓度是控制sn浸出率的三大要素,改变这三个要 素,sn的浸出率有所提高,结果如表2。 表2试验条件对sn浸出率的影响 即使改进后除sn率也只能达到7O%,况且反 复浸出,第5次以后的除sn率也极低,所以单纯用 碱浸出来提高除sn率是难以达到理想的目标。其 原因可能是浮渣中sn的形态是难于浸出的氧化物, 所以考虑将sn变成氢氧化物后浸出,可采用酸溶解 后通过中和生成氢氧化物,再利用碱浸的方法。 通过试验确定采用硫酸与盐酸的混合酸,当Sn 和In完全溶解时,控制溶液值为5.0,通过中和把 含有In和sn的浸渣进行二次碱浸,浸出渣中sn2 形成sn4 ,这样就可以提高sn的浸出效果。若采 用与过氧化氢并用的碱浸法。即在pill4,温度8O ℃,矿浆浓度200 g/L的条件下每吨湿量中和浸渣 加5O L过氧化氢,此时除率为7O%,实施二次碱 浸,即可除去高sn浮渣中9O%以上的sn。 3.2铅渣系统中硫化物处理方法的改进试验 随着铅渣中杂质的增加,从精制工艺中产生的 硫化物也 增加,用此法处理硫化物所造成的铟量 浸出法试验,试验结果如图2所示。 一 瓣 嵌 丑 罪 图2硫化物的浸出试验结果 在图2表示的三种方法中,以氧化浸出为例,一 段浸出时为87%,二段浸出时效果最佳为99%,由 此可见采用盐酸与过氧化氢并用的二段氧化浸出法 较为适宜。 另外,为从浸出液中将铟与杂质分离,通过试验 了解中和时各元素的行为,其结果如图3所示,当 pH值为5.0时,In与Cd,Tl,cu等杂质能有效分 离,之后采用与高sn浮渣相同的处理方法,即中和 及碱浸出工艺,硫化物中铟的回收率可大幅度提高。 达到8O%以上,并且能除去硫化物中95%以上的杂 质,可达到预期目的。 ^ V 疑 嵌 I 埔 哥 捷 馋 图3中和时各元素行为 4结论 试验结果表明,上述两种除杂工艺的改进。缩短 了除杂时间。提高了的浸出率和除杂效率。此工艺 稳定后,不但能实现增强除杂能力及提高产品质量 的目的,而且在没增加新设备的条件下,生产能力也 可大幅度提高。 (下转第29页J 维普资讯 http://www.cqvip.com

第6期 梁荣选:高铜一镍一砷渣脱砷及回收砷工艺研究 29 可降低生产成本。 参考文献: 表3镁剂循环使用过程中砷的回收率 [1]吴国元.高砷cu--Ni合金脱砷新工艺的研究[J].有色矿冶. 1998.(1):28. [2]朱昌洛.寇建军.砷冰铜常压脱砷新工艺[J].有色金属(冶炼部 分).2002.(1):15. [3]武汉大学主编.分析化学实验(第三版)[M].北京:高等教育出 a一表2中ICP光谱法和镁剂沉淀法测定的平均值 版社.1995.16l~164. [4]吴岩青.郭润秀.络合漓定法连续测定钨镍铜合金中的镍和铜 3结语 [M].理化检验一化学分册.1998.34(11):494--495. [5]冯树屏.砷的分析化学[M].北京;中国环境科学出版社.1986. 上述试验条件下,渣脱砷率99.8%~102.9%, 34--36.58. 脱砷液中砷的回收率为96.9%~102%,回收砷用 [6][美]J.A.迪安.常文保等译校.分析化学手册[M],北京:科学 镁剂可循环使用。这说明该工艺稳定可靠,较为经 出版社.20O3.3.12. 济,对环境污染小。 [7】钟佩珩。郭璇华.黄如,吴奇藩.分析化学[M].化学工业出版 社.2001.3.4 A Study of Dearsenifying and Recovering Arsevic of High Copper。。Nickel。。Arsenic Slag LIANG Rong-xuan 。YANG Gui.zhenz,YANG Jian-nanz  .(1.Y ,z iang Vocational and Technology College,Yangjiang 529500,China; 2.Dept.ofChemistry,ZhanjiangNormal College,Z iang 524048,China) Abstract:Based on the compositive characteristic of a certain high copper—nickel—arsenic slag,a technology in— cluding caustic soda masting and water leaching soon afterwards is used in dearsenifying from the slag.The de— arsenic rate is 99.8%~102.9%under the following conditions:700--800℃roasting 3--3.5 h with acustic SO— da:the slag=1.5:1.The magnesia mixtue is used in retrieving arsenic form the dearsenify solution.The retriev— ing arsenic rate is 97.9%~102%。when the molar ratio of the arsenic to magnesium in the mixture is 1:2。The magnesia mixture can be cycloused.The chemiacl formulsa of arsenides in the slga and the dearsenify principle is advanced. Key words:high copper—nickel—arsenic slga;dearsenify;retireve arsenic 【上接第26页) [2]重有色金属冶炼设计手册一铅锌铋卷[M].北京:冶金工业出 参考文献: 版社.2002.3. [1】稀有金属手册[M】.北京:冶金工业出版社.1995.12 The New Method of Removing the Impurity in the Process of Producting Indium ZHAO Dian-shun (Huludao Nonferrous Metal Group oC.Ltd.,Huludao125003,China) Abstract:In this paper,the methed of removing the impurity was investigated in the process of producting Indi— .um.A new idea,namely continuous slag—making combined with removing the impunitise employing sodium carbonate and acid—alkali laech in the system of rough laed and laed slag were ocnfirmed. Key words:scummings;extraction;removing the impurity 

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