第48卷第20期 人 民 长 江 Vo1.48.No.20 2 0 1 7年1 0月 Yangtze River Oct.. 2017 文章编号:1001—4179(2017)20—0071—05 大型倒虹吸工程水头损失及水力计算 李 新,谢晓勇 (新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局,新疆乌鲁木齐830000) 摘要:针对三个泉倒虹吸实际过流能力富余、小洼槽倒虹吸实际过流能力不足的问题,基于工程特点及水力设 计习惯,借鉴当量糙度的取值方法,分析了不同流量下三个泉与小洼槽倒虹吸的沿程水头损失,并与实测值对 比。结果表明:对于三个泉倒虹吸的PCCP管和钢管,用柯尔布鲁克公式计算所得的水头损失与实测值更接 近,明显小于水力设计时采用谢才公式所得值;对于小洼槽倒虹吸的玻璃钢管,用柯尔布鲁克公式计算所得的 水头损失与实测值也更接近,但明显大于水力设计时采用谢才公式所得值。在此基础上,利用计算获得的沿 程水头损失反算得出糙率n值和当量糙度△值,发现实际过流能力出现偏差的主要原因是水力设计时采用的 谢才公式不适用于大口径倒虹吸管道内的流态。 关键词:水头损失;过流能力;谢才公式;柯尔布鲁克公式;大型倒虹吸 中图法分类号:TV131.4 文献标志码:A DOI:10.16232/j.enki.1001—4179.2017.20.014 1工程概况 率n的取值对管道过流能力影响很大。三个泉与小洼 槽倒虹吸自2005年开始通水运行,其中三个泉倒虹吸 新疆三个泉倒虹吸是迄今为止亚洲最大的倒虹吸 实际过流能力一直大于设计值,而小洼槽倒虹吸实际 工程…,综合难度系数(水头x管径x管长)49.28,工 过流能力则一直小于设计值。本文采用不同的方法复 程全长约11 km,双管平行布置,设计流量(单管)为 核计算两个工程的水头损失 ,再与实测值对比分 15.25 m /s,加大设计流量(单管)为17.5 m /s。考虑 析,从而对上述问题进行探究。 工程安全、经济等因素,管段采用钢管和PCCP管的组 合方案:内水压力1.4 MPa以上的管段采用直径为2.7 2计算方法 m钢管,管道长3 181 in;1.4 MPa以下(含1.4 MPa) 总水头损失 的管段采用直径为2.8 in的PCCP管,管道长7 385.27 h总=hi+h (1) m。沿管线在10个横断面上布置了压力计,以监测管 式中, ,为沿程水头损失;h 为局部水头损失。 道内水压力。管道纵横剖面见图1。 局部水头损失 小洼槽倒虹吸全长5 136 In,采用直径3.1 In的玻 璃钢管,平行双管布设,设计流量(单管)为15.25 hJ=∑ (2) nI /s,加大设计流量(单管)为17.5 m /s,最大工作静 式中, 为局部水头损失系数; 为管内平均流速;g 水压力为0.46 MPa。沿管线在7个横断面上布置了 为重力加速度。 压力计,以监测管道内水压力。管道纵横剖面见图2。 沿程水头损失 三个泉与小洼槽倒虹吸水力设计时采用的是谢才 公式,该公式只有一个影响参数,即谢才系数C,设计 =A (3) 时用曼宁公式计算谢才系数,最终的影响参数为管道 式中, 为计算管长;d为管径;A为沿程水头损失系 内壁糙率n,糙率n与水头损失成正比,因此计算时糙 数,A值的计算主要有以下几种方法。 收稿日期:2017—03—12 作者简介:李新,男,高级工程师,主要从事工程管理,大坝及工程安全监测工作。E—mail:llxx一635@163.com 第2O期 李 新,等:大型倒虹吸工程水头损失及水力计算 73 计算过程各参数设置如下:①PCCP管。糙率n 糙度对应的多组流量工况下的管道水头损失值,给出 =0.013 5(设计值),局部水头损失系数 =1.4,对于 PCCP管当量粗糙度取值范围为0.03—0.07 mm ,出 PCCP管当量粗糙度的取值,袁前盛等对直径800, 于安全考虑,当量糙度A=0.1 mm是合理的。②钢 1 600 mm两种规格的PCCP管进行原型测试,最终得 管。糙率凡=0.012 0(设计值),局部水头损失系数 到DN800,DN1600的管道当量粗糙度分别为0.675,0. =0.1,对于钢管当量糙度的取值,陈风等建议我国无 114 mm_5 ;田世炀等通过管道试验得到PCCP管当量 内涂层钢管和有涂层钢管当量糙度分别取0.04,0.01 粗糙度范围为0.061 9—0.189 0 mm,平均值为0.127 mm ,三个泉倒虹吸钢管内壁防腐采用喷锌+环氧云 5 mm【6 ;郑双凌等给出PCCP管道的粗糙度测量及修 铁中间漆+环氧类无毒面漆…,所以,当量糙度△= 正计算值范围为0.087 6—0.279 8 mm¨ ,常胜等选用 0.01mm。不同流量下的水头损失计算结果分别见表 齐恩公式、哈兰德公式计算PCCP管9个典型当量粗 1~3 表1 三个泉倒虹吸水头损失计算结果1(设计流量Q=15.25 m /s) PCCP 0+575 8.00 1.30 0.00 385.00 0.00 0.48 O.O0 0.48 0.42 0.OO 0.42 0.34 PCCP 2+150 8.00 1.30 0.0O 1960.O0 0.0O 1.26 0.00 1.26 O.92 0.00 O.92 1.O9 PCCP 3+925 8.00 1.30 O.OO 3735.0O O.OO 2.14 0.00 2.14 1.49 O.O0 1.49 1.56 PCCP 5+050 8.O0 1.30 0.00 4860.00 O.OO 2.70 O.OO 2.70 1.85 0.00 1.85 1.97 PCCP 6+447 8.00 1.30 O.O0 6257.00 0.00 3.39 O.O0 3.39 2.30 0.00 2.3O 2.46 钢管8+025 8.00 1.30 1.40 6257.0O 1578.O0 3.39 0.96 4.35 2.3O O.7l 3.OO 3.16 钢管8+975 8.00 1.30 1.40 6257.O0 2528.O0 3.39 1.41 4.80 2.30 1.O1 3.31 3.2O 钢管9+533 8.00 1.30 1.40 6257.O0 3181.0O 3.39 1.72 5 11 2.30 1.22 3.5l 3.3O PCCP 10+075 8.00 1.30 1.40 6704.00 3181.OO 3.61 1.72 5.33 2.44 1.22 3.66 3.94 PCCP 10+375 8.00 1.30 1.40 7004.OO 3l81.O0 3.76 1.72 5.48 2.53 1.22 3.75 4.34 PCCP 10+777 8.00 1.30 1.40 7385.27 3181.0O 3.95 1.72 5.67 2.66 1.22 3.87 4.42 74 人 民 长 江 4小洼槽倒虹吸水头损失计算 小洼槽倒虹吸玻璃钢管直径d=3.1 m,管线长 5 315 m,单管设计流量Q=15.25 m /s,单管设计加 大流量q=17.5 m /s,设计最大水头损失4.88 In,单 管实测最大流量q…=15.38 m /s。 三个泉倒虹吸明显。 分析上述问题,柯尔布鲁克公式中的自变量是当 量糙度△,而谢才公式中的自变量是谢才系数C(一 般用曼宁公式计算c,最终自变量是糙率n),因此, 水头损失计算结果是否准确,取决于两种公式中当量 糙度△和糙率n的取值是否符合实际。 为了能作出直观的对比,将实测水头损失,通过谢 才公式反算得出糙率/7,,通过柯尔布鲁克公式反算得 出当量糙度△,所得结果列入表6,即n 是设计取值, n:是由实测水头损失反算得到的糙率值,△ 是本文取 值,△:是由实测水头损失反算得到的当量糙度值。 表6 3种材料管道糙率和当量糙度计算 计算过程各参数设置如下:糙率n=0.009(设计 值),局部水头损失系数 =1.4,对于玻璃钢管的当量 糙度,常胜等利用齐恩公式、哈兰德公式,计算不同当 量粗糙度取值情况下各工况的水头损失值,将计算结 果与实测数据作比较分析和误差分析,结果表明,大口 径有压玻璃钢管道当量粗糙度取值范围宜为0.005~ 0.01mm¨ ,因此当量糙度A=0.01 mm。不同流量下 的水头损失计算结果分别见表4~5。 表4小洼槽倒虹吸水头损失计算成果1 (设计流量q=15.25 m /s) 由上表可以看出,对于三个泉倒虹吸的PCCP管 和钢管,糙率设计取值大于由实测水头损失反算得到 的糙率值,由此带来的结果是水力设计的水头损失大 于实际运行时的水头损失,所以三个泉倒虹吸管道的 实测最大流量(21.4 m /s)远超设计加大流量(17.5 m /s);对于小洼槽倒虹吸的玻璃钢管,糙率设计取值 小于由实测水头损失反算得到的糙率值,设计水头损 失小于实际运行的水头损失,因此小洼槽倒虹吸的实 表5 小洼槽倒虹吸水头损失计算成果2 (设计流量Q,h=7 in /s) 测最大流量(15.38 m /s)达不到设计加大流量(17.5 m。/s)。 由表中可以看出玻璃钢管的糙率设计取值比钢管 小,而反算得出的玻璃钢管糙率比钢管大,这是由于在 实际安装过程中,玻璃钢管管段间承插口的连接并不 完美,再经过连续11 a运行,玻璃钢管内部的冲刷磨 损比钢管大,因此由实测水头损失反算得到的玻璃钢 管糙率值比钢管大。 柯尔布鲁克公式为紊流综合公式,不仅适用于紊 流过渡区,水力光滑区和紊流粗糙区均适用,谢才公式 5结果分析 由表1~3可以看到,对于三个泉倒虹吸,实测水 中谢才系数的计算一般用曼宁公式或巴甫洛夫斯基公 式,只适用于紊流粗糙区 ,而大15径倒虹吸管道的 水流流态可能处于紊流过渡区,水力设计计算用一般 头损失与柯尔布鲁克公式计算所得水头损失基本一 致,小于谢才公式计算所得水头损失。随着流量的增 管道的糙率经验取值计算得到的水头损失可能与实际 情况不同,因此,谢才公式不适用于三个泉倒虹吸和小 洼槽倒虹吸的管道水流流态,水力计算应使用柯尔布 鲁克公式。 大,实测水头损失与谢才公式计算所得水头损失的偏 差越来越大;由表4~5可以看出,对于小洼槽倒虹吸, 实测水头损失与用柯尔布鲁克公式计算所得水头损失 基本一致,但大于谢才公式计算所得水头损失。随着 流量的增大,实测水头损失与谢才公式计算所得水头 损失的偏差越来越大,由于水头小、计算管较短,不如 6结论 经过上述分析,可以得到以下结论。 (1)三个泉和小洼槽倒虹吸水力设计时采用谢才 第20期 李 新,等:大型倒虹吸工程水头损失及水力计算 研究[J].人民长江,2013,44(16):43—45. 75 公式计算水头损失,三个泉倒虹吸运行中实测水头损 失远小于设计值,而小洼槽倒虹吸实测水头损失大于 设计值,造成偏差的主要原因是谢才公式不适用于大 口径倒虹吸管道,最终导致三个泉倒虹吸过流能力有 [4] 廖康,吕平毓.三峡库区重庆段一维水流模型糙率修正分析[J]. 人民长江,2011,42(9):64—66. 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(编辑:胡旭东) [3] 张明恩,杨春治。买居结,等.南水北调中线沙河渡槽水力学试验 Water head loss and hydraulic calculation of large inverted siphon project LI Xin.XIE Xiaoyong (Xinjiang Irtysh River Basin Development Project Construction and Management Bureau,Urmqi 830000,China) Abstract: In view of the problem that the actual flow capacity of the Sangequan inverted siphon is surplus while the Xiaowacao invert siphon is small,based on the engineering characteristics and the hydraulic design habit,frictional head losses of the Sangequan and Xiaowacao inverted siphons under different flows are analyzed and compared with the measured values.The re— suhs show that the head loss calculated by the Colebrook formula is closer to the measured value for the PCCP pipe and the steel pipe in the Sangequan inverted siphon,which is obviously less than the hydraulically designed value using the Chezy formula.For the Xiaowacao inverted siphon FRP pipe,the head loss calculated by Colebrook formula is closer to the measured value,which is signiicantfly higher than the hydraulically designed value using the Chezy formula.On this basis,the roughness value and the e— quivalent roughness value are inversely calculated by the calculated frictional head loss.It is found that the deviation cause of flow capacity calculation is that the Chezy formula is not suitable for the flow pattern in large diameter inverted siphon pipelines. Key words:large invert siphon;water head loss;flow capacity;Chezy formula;Colebrook formula (上接第7O页) Research on ship draft check system of ship lift LU Lei ,XIONG Mudi ,GAO Yunfei ,LIU Chao ,LI Ran (1.Institute ofInformation Technology,Dalian Maritime University,Dalian 111006,China;2.Three Gorges Navig ation Adminis— tration,Wuhan 430071,China) Abstract: In the trial operation of TGP ship lit,tfhe traditional method of manually reading the draft scale was still used in ship draft safety check,restricting its efficiency and accuracy.Therefore,a lower computer warning system based on STM32 and FPGA of dual—core structure and a host computer warning software system based on MFC were developed.Mainly based on the propagation model and diffraction effect of underwater ultrasonic wave,and in the combination with the timeliness water level vari— ation information,the lattice series of ship draft were collected,and the ship draft depth was calculated.Through the in—situ ex— periments at the TGP ship lift and certiicatifon approved by National Institute of Metrology,it was proved that the system has the advantages of easy installation and maintenance and high timeliness,the contrast difference between measured draft depth and manual read one is less than 0.08 m. Key words:ship draft check;ultrasonic;diffraction effect;TGP ship lit f