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圆坯结晶器构造分析与改进

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昭决方案 £霞工艺/工装,罐il/iS.Uli/趋嗣/维昭/改造 圆坯结晶器构造分析与改进 陈胜旭。周秀兰 新钢第~设备检修厂,江西新余33800 l 摘要:针对一种结晶器使用过程中易产生漏水的情况 通过对其构造分析找出漏水原因,采取有效的改进措施给予解 决,对同类型结晶器设计制造具有一定的借鉴意义。 关键词:圆坯结晶器:构造;改进 中图分类号:TF 341 文献标志码:B 文章编号:1002—2333(2014)01—0202—01 0引 言 静态水压试验 时,密封件在键板 1、 / 2 新钢公司电炉连铸圆坯结晶器为管式结构,用于浇 成连铸机停浇,严重影响安全生产,为此尽快解决该结晶 铸管坯钢,该结晶器投产后反复出现冷却水渗漏现象,造 挤压作用下向两侧 胀开,一侧与铜管 外壁紧贴,另一侧 卜j法兰锥形斜面紧 3 ’ 器渗漏问题是保证正常生产秩序的首要任务。 1结晶器原理 图2 1.上法兰2_密封件3.铜管4.键板 结晶器_ll 作原理如图l所示,压力为1 MPa的冷却 水进入结晶器下腔,通过铜管与导流套之间的缝隙(3.5 In13/)从k腔流f 带走铜壁传导过来的大量热能,钢水在 贴,实现侧密封。现场观察可见当拉速提高时,铜管J二端 面与法兰的接触面(密封面)出现缝隙;而停浇时,此缝隙 消失。分析表明,当拉坯速度提高时,向下的拉坯力加大, 结晶器内强制冷却,初步凝固成型,形成具有一定厚度的 键板不能克服向下的力,产生向下方向的弹性变形,此时 坯壳I‘。这个过程是在坯壳(钢水)与结晶器间连续相对 密封件南紧贴挤压状态恢复自由状态,于是高压冷却水 运动下进.iia4j,结晶器必须要具有可靠的密闭性能。 迅速通过密封件部位的间隙由铜管k端面渗 ;停浇时, 铜管未受力,键板恢复初始状态,缝隙消失。 3改进措施 1)增加键板强度。将键板材质南Q235改为45钢, 同时将厚度由8mm改为l0Inm。 2)改进上法兰 结构。在上法兰台阶 内加工一密封槽,即 铜管L端平面与法 兰的接触部位。其接 为弹性接触,一旦 4结语 板\ 5l\/2 3 ’ 图3 5.上端密封 上法兰2.密封件3.铜管4.键 触面南原硬接触改 1.现缝隙,则密封件可迅速有效地起到补偿作用,见图3。 通过对键板及卜法兰的改进,结晶器渗漏现象消失, 2渗漏表象及结构分析 同时在长期的结晶器维修工作中发现,侧密封方式下的 1)渗漏表象 该结晶器进行静态密闭试压时(1.1 MPa) 无渗漏现象。}:线后特别是在拉速提高时。铜管顶端与 密封件与铜管外壁的接触面极易烧损炭化,造成冷却水 渗漏。现增设的一道密封装置,即使有冷却水透过_『侧密 法兰接触面由初时良好的贴合状态出现缝隙,冷却水从 封部位,也不能从铜管顶端渗入到铜管内,有效延长了结 铜管与}:法 接触面缝隙中渗出,当拉速达到2.8 m/mit 时,缝隙明显,渗漏加剧。 2)结构分析。该结晶器采用两块键板(Q235材质,6: 晶器在线使用时间,提高了铸机作业率。 [参考文献] [1 j蔡开科,程士富.连续铸钢原理 I 艺[M]一E京:冶金I 业出版 礼,2002. (编辑浩然) 8 111In)卡入铜管卜端面l0 mm处安装槽,并从铜管上端 套入氟橡胶0犁圈,利用6枚M12x25的内六角螺丝压 住键板,铜管 悬垂式结构 定在卜法兰下方,见图2 作者简介:陈胜旭(197O一),男,助理工程师,从事机械制造与维修工作 收稿日期:2013-10一l8 202 机械工程师2014年第1期 

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