工业用水与废水
Vol.37
增刊Nov.,2006
冷却塔横流式改为逆流式的应用
杨根山,成乐云
(南化公司动力部,南京
210035)
摘要:将横流式冷却塔通过技术改造成逆流式,在南化公司动力厂首次应用并取得成效,冷却能力提高
了45%以上,是冷却塔提高能力节约投资、行之有效的好方法。
关键词:冷却塔;横流;逆流;循环冷却水中图分类号:TU991.42
文献标识码:B
文章编号:!1009-2455(2006)增刊-0066-02
1冷却塔现状
中国石化南化公司动力厂六循循环水场有3
表1
项目名称
冷却塔设计参数与现状比较
设计参数2500413332.628.699.92512×1610.353.0PVC薄膜8530160
现状2000413332.627~2899.92512×1610.353.0PVC材质Ω板
8530160
台设计处理水量2500m3/h的钢筋混凝土结构薄膜横流式冷却塔,总处理水量为7000m3/h,其始建于1997年,作为动力站区3台220t/h锅炉、2台
单塔处理水量Q/(m3h-1)进塔水温t1/℃出塔水温t2/℃干球温度θ1/℃湿球温度τ1/℃大气压p/kPa
单塔平面基础尺寸/m填料高度/m填料深度/m填料类型风机直径Φ/mm配套功率N/kW
25MW发电机组的配套工程,设计温差为8℃。
六循的设计能力是依据配套装置———动力站区锅炉、汽机产汽、发电负荷的需求来定的,近年来,该循环水装置的冷却能力逐渐降低,而配套的动力站区的发电能力又在逐步提高,原有的循环水装置已经不能满足生产的要求,经测算,总循环水处理量要达9000m3/h。是新建一座冷却塔还是在原有基础上进行挖潜改造成为焦点。经过论证分析,确定对老塔进行挖潜改造,不仅可以减少占地,节约投资,而且能提高冷却能力。
由于六循在原施工安装过程中,填料等未按设计要求进行,加上运行几年来对装置技术维护不到位,造成淋水与配风严重不均,整塔冷却能力大大降低。通过几年的运行情况发现,六循的实际冷却能力仅约6000m3/h,未能达到7000m3/
料功能,达到最大效率的关键。按常规改造方案,通过更换冷却塔填料、喷头等措施,可以提高冷却效果。由于原横流塔的倒梯形,改造成换热效率更高的逆流塔后,在一定高度铺设填料可增加水、气交换的总面积,水量处理能力会有大的提高,经过比较确定,将原横流塔改造成逆流塔后,冷却能力更能提高。具体改造方法如下:
h的额定值,基本情况如表1。
因此,为满足生产的需求,对现有冷却塔进行改造势在必行,关键在于如何选择合理的改造方法,做好高效、节约,实现综合性能的提升。
2.1结构
拆除原塔的填料、淋水、收水器及两侧百叶
窗,为确保外观整齐,利用原百叶窗支架,在两侧的进风口方向,从标高7.8m(相对地面)处向上到原配水池底挂装5mm厚的玻璃钢板,原配水池处用混凝土封堵配水口,本塔即改为尺寸为12m×
2改造方案近年来,
冷却塔的塔芯材料、喷淋装置等都
有了很大发展,做好塔型设计是充分发挥这些材17.6m,进风窗高度约为6m的逆流塔。
利用原塔的气室间,在8.0m标高的平面上设置不锈钢型材填料架,填料支架与混凝土相联接处
收稿日期:2006-10-12
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杨根山,成乐云:冷却塔横流式改为逆流式的应用
采用直接支承,并与混凝土上的预埋件相连接,保证耐腐牢固。填料采用阶梯式PVC薄膜填料层,设置总高度为1.5m,为双层填料布置,以形成细小水滴或薄层水膜。
2.2配水系统
废除原塔池式配水系统,采用管式配水系统,
布水喷头选用由ABS工程塑料制作的单旋流-直流式喷头,其水头损失小,流量系数大,
需用水压
低,对不同压力适应强、喷角大,径向和周向不均匀系数小,布水方便,布置安装清洗方便。
布水系统采用双路主管,主管直径Ф650mm,支管为18根Ф150mm,为保证配水均匀,在支管的另一端设一根Ф250mm的副主管,以保持配水平稳。
2.3收水器
收水器改换成波160-45SJ型,考虑安装中利
用原混凝土框架支撑,安装的收水器与配水系统间距较小,飘水损失较大,经改进,增加一层收水器后,飘水损失降至0.005%。
2.4其它
风机型号及叶片角度、配备电机、风筒等维持
原状,集水池等不作变更。工程改造从2004年4月15日开始,由于生产的需要,3座只能逐台进行实施,至6月14日全部改造完成并投入运行。冷却塔改造前后的外观图见图1、图2。
图1
横流塔(改造前)
图2
逆流塔(改造后)
3能力测试
改造后的逆流冷却塔,填料的换热面积从普通
型结构的逆流塔的12m×16m=192m2提高到了
12m×17.6m=211.2m2,按照预期目标3200m3/h
的冷却能力校核,
改造后的填料淋水密度约为
15.15m3/(m2h),说明改造是可行的。
此外,冷却塔风机叶片的角度在没有调整的情况下,风机的电流值比改造前下降了10A左右,不仅节约了电耗,而且反应出冷却塔改造前的配风存在着严重问题。
为了验证改造后的冷却能力是否提高,通过调整工艺参数接近设计工况,对冷却塔的冷却能力单台进行了测试,结果见表2、表3。
表2
气象条件测定结果
水量/环境风速/大气压力/
大气干球温
大气湿球温
(m3
h-1
)(ms-1
)kPa
度/℃度/℃32601.9~2.599.45~99.6733.6~34.527.0~27.531501.3~1.799.41~99.5833.5~34.227.0~27.52727
0.5~1.1
99.28~99.43
33.0~33.8
26.8~27.5
表3冷却水量测试结果
水量/(m3h-1)
上塔水温/℃
出塔水温/℃
温差/℃326043.834.98.9315043.834.59.32727
44.7
33.2
10.5
从测量结果可以看出,改造后的冷却塔的单塔冷却能力达到近3600m3/h(8℃温差),比原设计冷却能力提高了近45%,比实际冷却能力提高了近80%,取得了很好的经济效果,改造获得成功。
4结论
通过对冷却塔的改造,尤其对早期的横流塔,
由于其占地面积大,改造为逆流塔后,冷却能力至少增加20%(10℃温差)以上,冷却能力得到大大
的提高,机组的发电冷却能力得到满足。
3座冷却塔改造后,冷却能力总量的提高值达
到了原1座冷却塔的实际冷却能力,而改造投资费
用仅为新建1座冷却塔的1/2左右,且施工周期短(可以在1个月内完成)、施工方便(可不影响生产)。这对如何进一步提高冷却塔的能力起到很好的借鉴作用。
作者简介:杨根山(1966-),男,江苏泰州人,高级工程师,(电
子信箱)genshan3@163.com。
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